Page 113 - 工业节能技术及创新应用
P. 113
第
第
第
NOx 等污染物的排放量。 第
第
第
第
三、燃煤工业锅炉改造案例分析 第
第
(一)锅炉概况 第
第
以 SZL10-1.25-A Ⅱ型双锅筒纵置链条蒸汽锅炉为案例,改造前锅炉设计参 第
数额定蒸发量 10t/h,额定压力 1.25MPa,设计煤种Ⅱ类烟煤,设计效率 81.6%。 第
第
(二)锅炉改造方案及测试数据 第
第
①改造方案一。将燃煤锅炉改燃生物,拆除原炉墙,砌筑新燃烧室,缩短并 第
抬高炉膛前拱,锅炉两侧和前拱进行二次风配送,并在炉膛尾部受热面与烟道前 第
增加节能装置。对改造后的锅炉进行能效测试,测试结果如表 4-6 所示。②改造
方案二。将燃煤锅炉改为燃烧天然气,拆除原煤斗,抽出炉排、拆掉风室,将所
有进风口封堵。煤斗拆除后,焊接固定燃烧器钢板,落渣口用钢板密封并砌筑四
周炉墙,固定板上(原煤斗位置)安装燃天然气燃烧器。切断(或拆除)除尘器
与锅炉出烟口之间的烟道,锅炉加装节能器。
通过数据分析可知:①燃煤锅炉改造成燃生物质颗粒后,热效率提高 5.55%。
由于生物质燃料碳含量约为原煤的 60%,硫含量一般不超过 0.22%,属于低硫
分燃料,且大部分生物质挥发组分约为原煤的 2 倍,均在 70% 以上,燃烧过程
中大部分挥发组分可以充分释放,因此采用生物质燃料后可降低未燃尽物的可
燃物含量。②通过改造方案一可知,燃煤改燃生物质后,由于二次风的配送,
增加炉膛内空气含量,更有利于生物质燃料的充分燃烧,使固体未完全燃烧热
损失从 2.87% 降到 1.85%。通过炉膛尾部节能装置的布置,有效利用排烟余热,
降低排烟温度,使排烟温度从 171.2℃降到 137.8℃,排烟热损失下降 4.57%,提
高锅炉热效率。③通过改造方案二可知,燃煤改燃气锅炉后,运行热效率提高
11.08%。燃气锅炉使用气相燃料,不存在灰渣等固相残留物,因此燃气锅炉不存
在固体未完全燃烧热损失与灰渣物理热损失。增加节能器上下烟箱,用烟道直接
与锅炉引风机相连后,通过烟气—空气侧热交换提高进入锅炉的空气温度并降低
烟道排烟温度,使排烟温度下降 36.4℃。锅炉排烟热损失与燃料种类、排烟温度
和固体未完全燃烧热损失直接相关,排烟温度显著降低和燃气锅炉无固体未完全
燃烧热损失的特性,使方案二的排烟热损失下降 6.81%。
105

