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印象松溪与青黄瓷文化


               烧,经水碓或石插粉碎,然后过筛、淘洗、浓缩、弃去约 40%的陶渣,测定精料比重,
               采用配浆法配方,入球磨机混磨加工成水釉。由于石灰石、紫金土等的浓度极易变化,
               要严格控制釉料比重十分困难,加上人工淘洗使得釉料粒度和陶渣率不易控制,致使釉
               料细度和成分极不稳定,同时淘洗后的残渣还易引起环境污染。
                   针对上述弊端,1963 年,龙泉瓷厂技术人员与青瓷制作老艺人对青瓷釉料进行攻
               关,他们反复配制出了 35 个不同哥窑与弟窑的釉色配方,形成了高温黑釉、紫铜、虎
               斑色、茶叶末色、乌金釉等多种新型釉色。

                   随着隧道窑的投入使用,瓷泥、釉料用量不断增加,传统的水釉加工方法开始无法
               满足青瓷现代化生产的需求。为适应发展,青瓷艺人着手进行青瓷釉料生产工艺改造。
               他们采用干粉配料,使用球磨机进行加工。经过不断地实验,终于研制成功 339、400、
               402 三种类型干粉配料青釉,与传统工艺相比配比更加精确,釉料细度通过控制球磨工
               艺参数和球磨时间得到进一步控制,主要改进效果如下:
                   1.保证了釉料配比的质量,提高釉料产量 1/3。

                   2.简化淘洗、沉淀、过筛三道工序,节省原料车间占地面积。
                   3.减轻劳动力和节省时间。
                   4.矿山资源利用率达到 100%。
                   5.减少了环境污染。
                   6.降低了釉料生产成本。
                   目前这一生产工艺仍在延续使用中。为青瓷的生产加工带来了巨大效益。

                  (二) 创新开片技术
                   开片是一个自然开裂的过程,不能随意控制,自然形成的象形开片是可遇不可求的
               珍品。釉面开片的主要原因是胎釉膨胀系数不同,控制胎的配方可使釉面开片或不开

               片,开大片或开小片。在传承的基础上,青瓷艺人大胆创新,在胎料中加入紫金土。烧
               成后为黑胎、釉面开片;不加紫金土、烧成后为白胎或灰白胎,釉面不开片。

                   三、工艺改造创新

                  (一) 坯料及加工方面的创新

                   为提高青瓷生产原料的质量和可塑性,增加匣钵周转次数,青瓷生产技术人员不断
               研究,改进了青瓷坯料加工工艺,以石英代替糠灰,坯料中掺用高岭土,匣钵中掺用铝
               矾土、漳州泥、苏州土以及在泥料中使用多种添加剂如腐钠等。1983 年 3 月至 1984 年
               7 月,浙江省第七地质大队对龙泉范围的瓷土资源进行了翔实考查,探明瓷土矿点共有
               46 处,C 级瓷土储量 26.92 万吨,C+D 级瓷土储量 91.91 万吨,对 13 个常用矿点进行
               了化学成分测试,为合理开采矿山瓷土资源,准确进行原料配比提供了可靠依据。
                   青瓷生产从原料加工、配方研制、成型烧成到成品包装,需经数十道工序。古代青



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