Page 238 - 化工工艺理论及技术
P. 238
Chemical Process Theory and Technology
化工工艺理论及技术
副线为 DN300 管线,开度大于 90%。低压蒸汽发生器(E-2001)副线为 DN250,
主要用来调节水气比;正常运行时主线开度不足 10%,副线开度大于 90%。通
过运行分析,发现 E-2001 和 E-2003 副线设计通量偏小。随着甲醇装置逐步释放
产能,变换系统压差上涨,E-2001 进出口压差达到 0.04MPa,E-2003 进出口压
差在 0.07MPa 以上,迫使低温甲醇洗岗位降低系统运行压力来稳定气化装置负荷。
另外,开车初期,当粗煤气温度较低时,调整变换装置手段较少,影响变换出口
CO 和变换炉床层温度,严重制约甲醇装置整体负荷的提升。
(二)优化技改措施
需在 E-2001 和 E-2003 原有副线的基础上再增加一条 DN300 副线,增大主
线开度,降低 2 台蒸汽发生器的前后压差。改造后,生产时具体操作步骤如下:
在导气前升温暖管时微开 E-2001 主线过气,全开原副线 HV20002,新增副
线开至一半。
单台炉运行或双炉并气过程中,气化工段合成气水气比过低,可通过关小主
线、开大副线来提高。新增副线 HV20002 阀门实际开度在 30%~80% 之间。
在高负荷生产过程中,禁止 E-2001 进出口压差大于 30kPa。通过新增副线
阀门开度来保证通气量。通过 E-2001 主线及 HV20002 配合,调整水气比。
正常生产时,E-2003 主线需保持 2/3 以上开度,通过新增副线和原副线
HV20009 稳定变换炉入口温度,始终保持 HV20009 有调节余量。
在保证能够稳定一变炉入口温度(TI20005)的前提下,通过新增 E-2003 副
线来降低 E-2003 进出口压差,控制压差不大于 40kPa。
如长期停车,需关闭全部新增副线的手阀,系统保压。
项目改造投用后,变换 E-2001 开新增副线后压差下降 0.01MPa,变换 E-2003
打开新增副线后压差下降 0.04MPa,变换装置压差整体下降 0.05MPa。同时,通
过新增副线的配合调整,均大幅开大 2 台蒸汽发生器主线,能够多副产蒸汽的同
时又降低设备进出口压差;原副线均大幅关小,增大调节余量,完全满足开车初
期和正常生产时入炉水气比和入炉温度的调整需求,增大了操作弹性,为变换装
置的安全稳定运行提供有力保障。
·224·

