Page 240 - 化工工艺理论及技术
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Chemical Process Theory and Technology
                  化工工艺理论及技术


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             目前尚有余量约为 10m /h。从气化密封水泵冷脱盐水出口引出一根 DN50 的管线
             (为保证气化炉稳定运行,中间增加限流孔板),配至 E-2009 进口,与 E-2009
             循环水换热后降温,提高喷淋水洗涤效果,降低入低温甲醇洗原料气的温度。实

             际投用后,S-2002 喷淋水温度为 30~35℃,既提高氨的吸收效果,降低变换气中
             的氨含量,减少低温甲醇洗工序对氨的吸收,又有效降低入低温甲醇洗原料气温
             度(夏季时能下降 3~5K),减少低温甲醇洗装置的冷损。在保证运行效果的同时,
             能够减少喷淋水量,降低废水处理负荷,节约成本消耗。


                 五、变换除氧槽乏汽回收

                 (一)问题描述
                  在现代化工业生产过程中,装置的正常运行至关重要。其中,变换除氧槽作

             为一个关键的中间环节,为中压、低压锅炉给水泵提供稳定的水源,满足气化、
             变换、合成、硫回收等岗位的生产需求。为确保生产的顺利进行和产品质量的稳
             定,变换除氧槽在设计和运行中需要严格控制各项参数,如温度、压力等。
                  变换除氧槽的设计压力为 20~30kPa,采用 0.5MPa 蒸汽进行加热。当冷脱盐

             水经过多个换热器预热后进入除氧槽时,蒸汽的热量会传递给脱盐水,使其温度
             升高至符合生产要求的温度。在此过程中,蒸汽的潜热被充分利用,实现了能量
             的有效转换。然而,在现场运行过程中,变换除氧槽一直存在冒白现象。冒白现
             象通常是指水蒸气在没有明显冷凝的情况下直接排入大气,导致水蒸气中的潜热

             被白白浪费。这一现象表明,在生产运行中存在蒸汽热量和高品质脱盐水的大量
             浪费。
                 (二)优化技改措施
                  经与煤气化岗位沟通交流后,提高除氧槽控制压力,稳定温度在 108℃左右,

             利用废弃的原第一冷凝液闪蒸罐的 0.2MPa 蒸汽管网,将除氧槽蒸汽放空回收至
             气化真闪发电机组的入口进行发电,关闭现场放空。为保证运行稳定,在其中一
             条原就地放空管线上增加自调阀,在紧急情况下,中控实现远传调整,防止除氧
             槽超压造成安全阀起跳。项目成功实施后,放空热量得到回收,降低了蒸汽消耗

             和脱盐水耗,同时,避免蒸汽放空后的冷凝水对管道产生腐蚀并影响正常生产。
             实际投用后效果良好,一方面,变换现场未出现冒白现象,降低了蒸汽和脱盐水
             耗,提升真闪发电机的发电量;另一方面,提高除氧槽温度后,只需在开车时定



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