Page 94 - 工业节能技术及创新应用
P. 94

工业节能技术及创新应用


            169.20℃,排烟处平均过量空气系数为 1.65;测得排烟热损失为 9.54%,化学未

            完全燃烧热损失为 1%,固体未完全燃烧热损失为 0.59%,散热损失为 3.39%,
            灰渣物理热损失为 0.11%,锅炉测试平均热效率为 85.37%。散热损失的降低使得
            锅炉效率直接提高了 5.09%。
                案例 2:对贵港市某饲料生产用蒸汽锅炉进行分析,该台锅炉为组装水管蒸

            汽锅炉,额定出力为 15000kg/h,额定压力 1.25MPa。改造前发现排烟温度超过了
            200℃,排烟热损失超过了 20%;同时燃料粉碎不均匀,固体未完全燃烧热损失达
            到了 2.35%。通过对烟气成分进行测量后,建议其调整锅炉运行时的鼓、引风量到

            合适配比,加强锅炉受热面积灰清理,将炉排上燃料层厚度调整至适宜的厚度。
            改造后再次对锅炉进行能效检测,检测过程锅炉的平均出力为 9843kg/h,锅炉
            平均排烟温度为 164.45℃,排烟处平均过量空气系数为 1.65;测得排烟热损失为
                                     Industrial Energy-saving Technology and Innovative Application
            9.36%,化学未完全燃烧热损失为 0.5%,固体未完全燃烧热损失为 0.18%,散热损

            失为 2.29%,灰渣物理热损失为 0.048%,锅炉测试平均热效率为 87.62%。散热损
            失和固体未完全燃烧热损失的降低使得锅炉效率直接了提高了 15%。
                案例 3:对桂平市某食品生产用蒸汽锅炉进行分析,该台锅炉为组装水管链

            条炉排锅炉,额定出力为 10000kg/h,额定压力 1.6MPa。改造前排烟处平均过量
            空气系数为 4.6,排烟热损失达到了 21%;同时锅炉给水浊度不达标。通过对烟
            气成分进行测量后,建议其调整锅炉运行时的鼓、引风量到合适配比,加强锅炉

            给水进行处理。经过改造后,再次对锅炉进行能效检测,检测过程锅炉的平均出
            力为 3230kg/h,锅炉平均排烟温度为 144.13℃,排烟处平均过量空气系数为 3.85;
            测得排烟热损失为 15.13%,化学未完全燃烧热损失为 1%,固体未完全燃烧热损

            失为 0.53%,散热损失为 2.9%,灰渣物理热损失为 0.0074%,锅炉测试平均热效
            率为 80.37%。受到其现有风机流量的制约,其空气系数依旧过大,有待进一步
            改造,但初次整改还是带来了 6% 的锅炉效率提升。可见,对典型问题的合理解决,
            可使得工业锅炉得到显著的效率提升。

                综上所述,中国工业锅炉在节能改造上还有很大的提升空间。目前工业锅炉
            在能效测试中存在的典型问题包括锅炉热效率低、水质不达标、锅炉运维智力支
            持匮乏等。在工程实践中,可通过合理选用锅炉并标识高效区、合理控制燃烧过

            程空气量、降低工业锅炉排烟温度、促进燃料充分燃烧、降低工业锅炉排烟温度、
            避免漏风、实现压力匹配、提高锅炉给水品质、完善锅炉运行管理机制及进行技


                                                86
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99