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新时期化工设备管理与安全
Management and Safety of Chemical Equipment in the New Era
(四)故障案例及处理
1. 故障案例
某石油化工企业引入一批转动设备,其中就有迷宫式往复压缩机,是丙烯回
收系统的核心设备,可以压缩蒸罐内将要分离的丙烯和乙烷气体,且气体能返回
反应器发生反应,在此背景下,丙烯气体被多次利用不仅能减少放空量,还能缩
减丙烯单耗,而装置设备的运行质量与效益也能最大程度地提高。然而,实际应
用压缩机的机身、管路部位出现大幅振动,机组上部的振动幅值接近 540um,直
接影响了设备的正常运行。
2. 振动原因及处理
转动设备出现振动故障后,检修人员对其故障进行了排查。首先分析的是安
装轴系对中情况,经静态分析发现轴系对中符合标准,至于曲轴轴径以及导向轴
等间隙,则是通过采集数据进行分析,结果发现各部分的配合间隙差异小。如,
活塞杆与导向轴的最佳间隙在 0.06 ~ 0.08,若间隙超过 0.1 则代表不合格,经了
解设备维修前与维修后的间隙都是 0.07,所以其现场安装轴系的对中情况达到了
规定要求,振动故障并非此原因导致。
其次维修人员对压缩机惯性力、力矩等情况进行了分析,因压缩机维修后的
分离器、转速等没有较大变化,尽管因负荷波动使得分离器效果改变,但本质上
没有过多变动,所以可以排除这一原因。再者维修人员还对压缩机的外观、规格
进行了检查,没有发现设备裂纹、疏松情况,所以可排除这一原因。最后维修人
员对设备的基础松动情况进行了检测,经系统测量,发现压缩机的振动幅度异常,
由此可以确定振动故障原因。经具体分析,发现设备振动故障是受主轴颈作用力
的影响。
确定故障原因后,企业采取了一系列措施。首先,安装设备前进行了预压操作,
结合设备运行总重量的 1.2 倍利用沙子、钢材等材料进行预压作业。在其混凝
土强度超过 62% 后便可安装设备。安装过程中需要严格把控安装位置,通常在
9mm 以内。在二次灌浆操作前,应做好变麻处理,其凹坑直径不可低于 30mm,
也不能超过 50mm。坑距需要在 145mm 左右。其次,施工过程中将机体调离,
清除 30% 的基础表面,并处理好地脚螺栓,再进行灌浆处理,安装钢筋网,制
作新垫铁。在装回压缩机后,还要进行找平处理、固定操作等。完成安装工作后,
企业进行了无负荷、满负荷试车,实时监测其振动值,并与维修前所得的数据对
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