Page 195 - 化工安全生产与环保技术
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化工安全生产与环保技术



            少烟气量和电耗的目的。据山西鸿达煤化公司进行自动加热优化控制装置试运行
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            后数据初步计算,火道温度若降低 20℃,节约煤气 600m /h,同时烟气量减少约
            25%,NOx 降低约 25%,烟气中氧含量减少约 40%,大大降低烟气脱硝的投资

            和运行成本。为了进一步增强自动加热的降氮效果,目前已经研发出炭化室单排
            加热控制技术,效果显著,据初步验证,可以降氮 25% 左右。
                3. 焦炉废气掺混燃烧项目
                降低焦炉的立火道温度是最直接降低废气中 NOx 生成量的措施。很多资料

            都表明,焦炉废气中氮氧化物浓度与焦炉立火道温度有关(即与燃料燃烧高温区
            有关)。当火道温度在 1200℃ ~1250℃时,焦炉废气中 NOx 浓度变化不明显,
            温度高于 1300℃时,NOx 明显增加。当火道温度由 1300℃增至 1350℃时,温度
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            每±10℃,则以 NO 2 计的 NOx 不小于 ±30mg/m 。当焦炉立火道内设计有废气
            循环时,可以降低气流的温度、淡化燃气和空气的浓度,降低立火道中燃烧温度,
            但是由于焦炉炉体结构的特殊性,内部废气循环量却基本无法调整,从而使得通
            过此种方法降低烟气 NOx 受到限制。采用炉外废气循环技术,即从烟道抽出废
            气,通过管道向焦炉小烟道吹入空气,稀释空气中的含氧浓度,降低火焰温度,

            可以显著改善焦炉加热条件,同时降低烟气 NOx 含量,从而降低了热力型 NOx
            的生成,降氮效果高达 20% 以上。但这种方法的使用效果和可靠性有一定难度,
            关键是需要配合加热技术进行调试。该技术不仅是单纯的设备技改,热工工艺技
            术配合调试尤为关键,同时必须解决好安全性的担忧。这也是不少企业在此方面

            改造后形同虚设的主要原因。山西鸿达煤化公司曾经通过半年多的调试,不断进
            行技术优化,工艺设备运行可靠、主要指标完全达到新标准。
                4. 加热煤气贫化降硝技术
                用焦炉煤气加热的焦炉,也可以对焦炉煤气进行贫化,有条件的企业可以掺

            入贫煤气,能够显著降低 NOx 含量。另外也可以掺入甲醇池放气和 LNG 尾气等
            一些低热值的气体,以降低焦炉煤气燃烧时的燃烧强度,最终降低 NOx 的生成量。
            但限于焦炉加热高向控制的难度,其效果往往不好,甚至适得其反。故该技术应
            该慎用。

                5. 焦炉加热时序优化技术
                焦炉加热温度在达到某个数值以上后(此温度和加热控制条件有关),NOx
            的生成量急剧增加,这个温度正好是焦炉加热的温度要求范围,达不到会严重影



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